BIENVENIDOS A: MEALS DE COLOMBIA S'A' - PowerPoint PPT Presentation

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BIENVENIDOS A: MEALS DE COLOMBIA S'A'

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Reducci n de un 3.56% del consumo de los combustibles ... Comparaci n de los consumos de combustible y producci n durante el per odo de medici n. ... – PowerPoint PPT presentation

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Title: BIENVENIDOS A: MEALS DE COLOMBIA S'A'


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Indo-Química, C. por A.
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Programa de Minimización de Residuos en
colaboración con el Centro Mundial Ambiental WEC
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Gerente General Lic. Mercedes
Gassó de Brugal Encargada de Planta
Lic. Lodys Hernández de Rios Encargados de
Ingeniería Ing. Fernando Almonte G.

Ing. Giovanni Costanzo S.
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  • Indo-química C. Por A. es una empresa
    farmacéutica nacional fabricante de soluciones
    parenterales de gran volumen. Utiliza un sistema
    de circuito cerrado, que consiste en fabricar,
    llenar y cerrar herméticamente el plasco en un
    solo ciclo (BFS).
  • Este sofisticado proceso, unido a un exigente
    programa de aseguramiento de la calidad, nos
    garantiza la obtención de productos conformes
    con las especificaciones establecidas.
  • Su amplia trayectoria de 26 años en esta rama, le
    ha merecido una posición de liderazgo en nuestro
    país.

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  • Nuestra preocupación por la preservación del
    ambiente, así como las consecuencias de su
    degradación, nos motivaron a participar en este
    programa de minimización de residuos, en el
    entendimiento de que también es parte de nuestra
    responsabilidad.

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RESULTADOS DE LA PRIMERA VISITA DE WEC
Se revisó el proceso de producción y los puntos
donde se generan residuos, con el objetivo de
identificar las oportunidades de mejora en la
eficiencia de nuestro proceso y en consecuencia
encaminarnos a la Minimización de los
Residuos. Los proyectos considerados fueron los
siguientes
  • .- Optimización de la eficiencia de la caldera
  • .- Tratamiento del agua en el área de
    Desmineralización.
  • .- Recirculación del agua de Enfriamiento del
    Autoclave

De estos se seleccionó el No. 1 para su ejecución
en la primera etapa.
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Asesoramiento
Durante el desarrollo del proyecto contamos con
el apoyo de WEC a través de los señores
Raymond L. Feder Consultor Internacional de
WEC New York Enrique Bravo
Gerente Técnico de WEC México
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Descripción del proyecto Optimización de la
Eficiencia de la Caldera
Objetivo
Lograr aumentar y mantener en el punto óptimo la
eficiencia de combustión de la caldera, para así
reducir o minimizar los residuos de los gases
emitidos en la combustión y a su vez, reducir el
consumo de combustible.
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  • Metodología de trabajo
  • ) Equipo
  • Se utilizó un analizador de gases portátil
    Modelo PCA 65 BACHARACH.
  • ) Frecuencia de mediciones
  • Se estableció realizar las mediciones de los
    parámetros indicadores del buen funcionamiento de
    la caldera ( O2, CO2, Exceso de Aire, Temperatura
    de los gases de escape, Eficiencia de Combustión,
    NOx, CO), a una frecuencia semanal.
  • ) Duración de las mediciones
  • El periodo de mediciones fue de 28 semanas,
    comprendidas entre los meses de Julio del 2000 a
    Febrero del 2001.

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Procedimiento
Se realizó el ajuste de la eficiencia de
combustión de la caldera para mantenerla en un
rango de 87 a 88, regulando la entrada de la
cantidad de aire y combustible. Las mediciones
anteriores al proyecto, ejecutadas por una
empresa local a una frecuencia de cada tres
meses, daba como resultado una eficiencia
promedio de 84.
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Tabla de valores promedios obtenidos por mes
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Beneficios Obtenidos
  • Optimo funcionamiento del equipo. Aumento en su
    eficiencia de 84 a 87.56
  • Reducción de un 3.56 del consumo de los
    combustibles
  • Reducción de la emisión al ambiente de los gases
    contaminantes, tales como
  • CO de un valor de 1500 ppm a un valor promedio de
    400 ppm
  • NOx de un valor de 375 ppm a un valor promedio de
    200 ppm
  • CO2 se ha logrado mantener dentro del rango
    permitido de 12-15

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Rentabilidad
Consumo y Precio de los combustibles Fuel-oil
(Aceite 6) 85,561 Gls./Año Gas-oil (Aceite
2) 19,563 Gls./Año Precio Fuel-oil (Aceite
6) RD 14.58 Precio Gas-oil (Aceite
2) RD 24.24 Costos de consumo costos Fuel-oil
(Aceite 6) RD 1,247,479.38 costos
Gas-oil (Aceite 2) RD 474,207.12
Costos total por combustibles
antes del
proyecto RD 1,721,686.50
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RETORNO DE LA INVERSION Costos de capital Equipo
Analizador de Gases Bacharach PCA 65 RD
55,000.00 Costos incrementales de operación
anual Costos de disposición RD
1,721,686.50 Cambio a los costos de
disposición por aumento de la eficiencia en un
3.56 RD 1,660,394.46 Ahorros en los costos
de operación anual neto RD 61,292.04
Ahorros en los costos por servicios de
medición RD 10,000.00 Total de
ahorros/año RD 71,292.04 El retorno para la
inversión total fue de 9 meses
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Comparación de los consumos de combustible y
producción antes del período de medición.
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Comparación de los consumos de combustible y
producción durante el período de medición.
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Conclusiones
  • Los beneficios obtenidos con la implementación de
    este proyecto, son más que pruebas fehacientes de
    lo mucho que podemos hacer con pocos recursos.
  • Además de los beneficios económicos, hemos podido
    contribuir a
  • Optimización en el uso de un recurso natural no
    renovable, como es el combustible que
    utilizamos.
  • Reducción en las emisiones de gases contaminantes
    perjudiciales a la salud, y contribuyentes en el
    incremento del efecto invernadero o calentamiento
    global, así como los propiciadores de las
    precipitaciones ácidas como es el caso del NOx.

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Solo nos resta decir, que no basta con que una
empresa ponga su cuota de esfuerzo en la
consecución de una meta que debe ser obligación y
responsabilidad de todos, como es la preservación
del ambiente.
SEAMOS AGENTES MULTIPLICADORES Y EJEMPLO A SEGUIR.
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